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13624067059 丁经理

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公司动态

一种分散染料洗涤水的处理方法

内容提示:分散染料是染料行业里最重要和主要的一大类,不含强水溶性基团,在染色过程中呈分散状态进行染色的一类非离子染料。分散染料的合成往往是在强酸性介质中进行的,但其在应用过程中pH又必须接近中性,因此合成出料后必须用大量的清水洗涤,粗略估计,出一吨分散滤饼,一般需要消耗几十吨清水洗涤,这些洗涤水如果不处理直接排放,对环境的污染相当大,对于年产上万吨分散染料的企业来说,这无疑是很棘手的问题。
引言

洗涤水呈酸性,我们公司的洗水90%以上为硫酸酸度接近1%的悬浮液,悬浮物是偶合过程副反应产生的有机
杂质,还有部分副产物溶解于洗水里面,洗水的COD一般 2000左右。现在一般公司对洗涤水的处理方法是进行石灰中和,达到中性后过滤,滤渣为硫酸钙,一般处理方法是送环保部门进行填埋,其每吨的填埋费用为1200元。滤液生化处理后进行排放。该处理方法不仅产生大量固废,处理费用也相当高。基于上述种种原因,结合处理成本和环保的角度,我们采取了多种不同方法对其进行了处理,其中我们认为钙离子循环回用的处理方法比较可行。

一、技术方案
    通过查阅文献资料和大量的小试工作,我们提ft了一种更加经济环保的洗涤水处理方案。其具体方案如下:原始洗涤水温度为50℃左右,我们不经过升降温处理,将其先通过活性炭吸附塔吸附,目的是降低部分COD,吸附固体悬浮物。吸附结束后滤液进入中和锅,开启搅拌,加石灰,将滤液中和至pH为5左右,此时有大量的硫酸钙固体小颗粒析 ft,趁热过滤,使有机杂质尽可能多的保留在滤液中,过滤后滤液用生化处理,符合排放标准后排放。滤渣为硫酸钙,稍作洗涤后吹干,拆卸,然后将其投入到纯碱溶液中(事先在反应锅中配好浓度为15%左右的纯碱溶液),反应生成碳酸钙固体和硫酸钠溶液,再进行过滤,固体为碳酸钙,碳酸钙可以继续参与下一批洗涤水的中和反应,硫酸钠滤液COD已符合排放标准,可以直接排放,也可用活性炭吸附、蒸发浓缩、干燥后制元明粉。

其具体反应化学方程式如下: 
H2SO4+Ca(OH)2=CaSO4+2H2O
CaSO4+Na2CO3=CaCO3+Na2SO4
CaCO3+H2SO4=CaSO4+CO2+H2O

    从第一批投入石灰开始,中间转换成硫酸钙,又用纯碱溶液与硫酸钙反应生成碳酸钙,过滤后碳酸钙再重复投入到下一批洗涤水参与中和反应(因硫酸钙有一定溶解性,每批中和反应末期需补加少量石灰),循环使用一定批次后进行一次滤渣的填埋,本文各数据以重复套用二十批后计算。通过对硫酸钙COD的跟踪检测,发现20批内硫酸钙的COD始终固定在一个较低的范围内,处理生成的硫酸钠溶液COD也比较低。说明有机杂质并没有大量积累于滤渣中,因此该循环套用方法比较可行。
    该方法优点是钙离子循环使用,20批甚至更多批进行一次污渣填埋处理,相比以往的处理方法,污渣量大大减少了,因此污渣填埋费用下降的同时,对环境也很友好。

二、具体实施方法
    实验前从车间取得用硫酸重氮合成的分散滤饼的洗涤水150kg,将其统一配成1%的酸度,测得COD为2659mg/l,每批次洗涤水的投料量为6000g,从而保证实验数据的平衡性。车间实际ft来的洗涤水温度一般为50℃左右,因此小试中也将其统一升温至50℃。

    首批:将6000g洗水至于容器中,加活性炭5g,开搅拌,保温30min,然后过滤,将滤液收集,搅拌情况下投石灰,待其pH达到5后停止石灰的加入,再保温搅拌30min,过滤,滤液生化处理后排放。滤渣主要为硫酸钙固体,用少量清水洗涤后吹干。
    在另一烧杯中加入清水400ml,纯碱60g,搅拌溶解,开始慢慢投入以上滤渣,投毕,继续搅拌15min,测试pH值,补加纯碱直至pH为9,搅拌30min,抽滤,滤渣为碳酸钙,滤液为硫酸钠溶液,其COD在100mg/l左右,直接排放或用1‰活性炭吸附后制元明粉。
     第二至第二十批:将6000g洗水置于容器中,加活性炭 5g,开搅拌,保温30min,然后过滤,将滤液收集,搅拌情况下投入上一批产生的全部碳酸钙滤渣,投毕,补加石灰直至pH为5,搅拌30min,过滤,滤液生化处理后排放。滤渣用少量中水洗涤一次(此处的中水为生化排放水经芬顿法处理后COD约为100的中水),吹干,收集。
    在另一个烧杯中用同上方法将滤渣硫酸钙转化成碳酸钙。
    附连续6批洗涤水处理小试数据:(每批6000g,硫酸酸度1%)
 

    从第2批开始到第20批,石灰的平均消耗量为4.98g,纯碱平均消耗量为66g,硫酸钠的平均COD为125mg/l,硫酸钙的平均COD为525mg/l。实验中硫酸钙COD的测试方法是:每批洗涤水中和后过滤,将滤渣硫酸钙抽干,测含固率,取折干量为1g的硫酸钙湿品置于40ml6%的硫酸溶液中,用玻璃棒搅拌两分钟,使硫酸钙中杂质尽量溶于硫酸溶液,然后转移至容量瓶,调整体积至50ml,静止,取上层清液测COD。

三、车间工艺方案
 

1.配料表
首锅:

 套用锅:

 2.工艺步骤
    首锅:100吨酸度为1%的洗涤水,温度50℃左右,经过活性炭吸附塔吸附,转移至中和锅,开中和锅搅拌,慢慢加熟石灰,调节pH至5后停止,然后用泵将物料打至压滤机过滤,打完用中水洗涤一次(此处的中水为生化排放水经芬顿法处理后COD约为100的中水),滤液去生化处理后排放,滤饼吹干,得含固率为50%左右的硫酸钙滤饼3000kg左右。
         
    硫酸钙转化成碳酸钙:在反应锅中加底水8-10T,纯碱1000kg,开动搅拌,将拆卸下来的硫酸钙慢慢投入反应锅,投毕视情况补加纯碱,使物料pH达到9后停止,搅拌半小时。进压滤机,吹风,滤饼为碳酸钙,多级洗涤后洗涤水作为该反应的底水使用,滤液为硫酸钠溶液,可直排或者用活性炭吸附后可制元明粉。
套锅:100吨酸度为1%的洗涤水,温度50℃左右,经过活性炭吸附塔吸附,转移至中和锅,开中和锅搅拌,慢慢加上批产生的碳酸钙,加完碳酸钙后补加熟石灰直至pH达到5后停止,一般补加石灰83kg左右,搅拌半小时后用泵将物料打至压滤机过滤,打完用中水洗涤一次,吹干,滤饼为硫酸钙, 滤液用生化处理后排放。

四、结语
    保守估计,按照本公司每年生产分散滤饼20000吨,平均每吨滤饼产生酸度为0.5%的洗涤水15吨计算,每年产生的洗涤水为30万吨,从原料成本和填埋费用这两方面计算,硫酸钙循环法比传统每批填埋的方法节约原料和填埋费用300万。

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